为给公司后期五年一修工作奠定基础,今年大修安全质量工作全面升级,中、高风险部位螺栓紧固工作,全部采用液压扳手进行定力矩紧固,这是此次公司提高大修施工质量的一项重要措施。
在1000万吨/年蒸馏装置换热器检修现场,换热器清洗工作已经结束,现场开始进行部件的回装施工,换热器管箱部位的螺栓紧固作业进入高峰期。炼油厂第一联合车间设备副主任孙存龙告诉记者:“以前这项工作使用的是榔头和风动式扳手,这样的传统工具,操作时有可能会因螺栓受力不均影响密封效果,导致泄漏等情况的发生。按照石化公司高质量检修要求,现场所有的安装作业全部采用液压定力矩扳手进行紧固,若发现使用榔头的情况,将第一时间对施工单位进行处理。”
一个螺栓安装到位,基本上要分三次来紧固。第一次是螺栓紧固力矩的30%,第二次是螺栓紧固力矩的70%,第三次才是100%紧固到位。一台换热器大概有200多个螺栓,每个螺栓要紧固三遍,大概要用八九个小时。在紧固螺栓过程中,液压扳手虽然用时较传统工具稍长,但优点突出,能保证密封效果,确保检修质量。
目前,各检修现场基本进入设备部件回装阶段,为确保检修质量,石化公司全力保证液压定力矩扳手在检修现场的施工需要,对于不按要求使用液压定力矩扳手的施工单位,已按规定给予了考核。
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