10月25日,老区聚丙烯装置首次成功完成茂金属聚丙烯纤维料、熔喷料的工业化试产,实现了石化公司在聚丙烯生产技术上的突破。
与传统的聚丙烯产品相比,茂金属聚丙烯纤维料产品附加值高,是高端塑料市场的“宠儿”;茂金属聚丙烯熔喷料具有稳定的高流动性,分子量分布窄、低灰分、无其他残留产物、零异味,是生产口罩过滤层的高档原料。这两种产品在中国石油聚丙烯装置没有成功生产的经验。
石化公司、乙烯厂紧盯客户需求和市场情况,在充分技术论证的基础上,评价新产品工业化试产的可行性。
茂金属聚丙烯优异的性能,伴随的是生产难度的几何级上升,如何保障运行期间反应系统安全平稳,减少全系统黏料堵塞的问题成为试产关键难点。聚烯烃二联合车间总结以往试产经验,多次举行方案讨论、现场演练,制定完善转产方案和操作卡,从装置开停工、三剂准备、技术消化等方面,严格按节点推进;10月21日,催化剂关键助剂准备、装置生产流程改造优化等工作相继完成,装置具备生产条件。

10月22日,聚丙烯装置2线开工引丙烯,10月23日,投茂金属催化剂试产mPP35S。聚烯烃二联合车间在生产期间密切监控各项参数,及时作出调整。10月24日上午,中化分析数据合格。本次共试产90吨茂金属聚丙烯纤维料mPP35S。
10月25日凌晨,聚丙烯装置2线开始调整操作,验证装置生产高熔指产品的能力,当天顺利完成试产工作。新产品熔融指数达到熔喷聚丙烯粉料要求,证明了老区聚丙烯装置2线具备生产熔喷聚丙烯粉料的能力。
两次试产过程中,装置环管反应器整体反应、后续系统平稳受控,产品质量稳定。本次老区聚丙烯装置成功试产茂金属纤维料、熔喷料,为后续系列化生产茂金属等高端产品奠定了坚实基础。
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