●文/图 通讯员 李江鸿
5月13日,巡检到炼油厂氨区时,韩随林忽然闻到了一丝丝氨气的气味。他立即警觉起来,开始查找异味的来源。经反复检测,发现氨气线一处密封渗漏。在一系列的紧急处置后,氨气泄漏的情况得到了有效控制。
“创建绿色无味车间需要我们每个员工的共同努力,为了蓝天白云和绿水青山,我们责无旁贷。”韩随林说。每次巡检,韩随林都会认真地检测每一台机泵密封、每一个接头、每一个法兰面,5月份,他共发现了15处VOCs(挥发性有机化合物)超标点。
除了现场检测外,韩随林严格按照车间要求每小时刷新一次VOCs网格化平台,每半小时刷新一次脱硫脱硝环保在线数据。5月份,他发现了两次环保在线平台数据传输问题,都及时汇报并联系处理。
“刘师傅,汽油干点和10%点都偏低,你把分馏顶温度提高0.5℃,解吸塔底的温度降低0.3℃,尽量提高汽油收率……”韩随林对分离内操刘娟说。韩随林常常通过交接班会进行岗位练兵,提醒、督促内操提前调节,精心操作,实现精细化管理。他还要求班组员工多利用变频泵调节,及时关闭照明灯等。
同事们都知道,韩随林有个“宝箱”,里面放满了很多捡来的“宝贝”,螺丝、管帽等应有尽有,无论什么东西坏了,大家准会说:“让韩师傅看看能不能修好。”有一次,同事拿着一个坏了的扫把正在犯难,韩随林巡检回来后正巧看到。他说:“这是小问题,我修修还能接着用,保证效果杠杠的!”大家都说,韩随林真会过日子。韩随林说:“提质增效其实跟我们每个员工都息息相关。多节省、少浪费,总会积少成多,看见效果的。”
韩随林带头鼓励班员参与提质增效大讨论,提出12条合理化建议,车间已经采纳并实施的有5条。韩随林说,工作的事无小事,踏实做好每一件事,才能为企业的发展作出我们应有的贡献!
|