6月9日,记者在炼油厂重整加氢联合车间看到,设备副主任张光明正在80万吨汽油加氢装置检查机泵冷却水改线情况。他拿着刚刚统计的数据高兴地对记者说:“现在机泵使用的冷却水已经下降到每小时六七吨了,比改造前足足减少了一半。”
为了实现节能降耗目标,重整加氢联合车间通过反复测试,将80万吨汽油加氢装置8台机泵的冷却水由并联改为串联,改造后节水效果明显。
为达到更好的节能降耗效果,车间还对汽油加氢装置在用机泵进行了操作优化。
张光明告诉记者,停用的两台泵,以前运行时每小时大概需要十几千瓦的电能,停下来之后这部分电就省了,同时机泵停了也不需要水冷却,这样既节电又节水。
根据重整加氢联合车间的改造经验,炼油厂已委托第三方对炼油厂所有机泵进行运行状态评价,对机泵的性能曲线、系统数据进行核实,制定改造方案,真正实现节能降耗。
炼油厂机动处处长王艳东说:“目前炼油厂多套装置都处于低负荷运行状态,要改变这种‘大马拉小车’的状态,需要我们不断摸索和改进,改变目前低耗运行的状态。”目前,炼油厂已对所有机泵进行了运行状态评价,对具备条件的机泵进行节能改造,全面落实公司节能降耗、挖潜增效的要求。
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