【寻匠心】 天山网-新疆日报记者 甘兴华 通讯员 霍转灵 6月10日9时,位于石河子市的天伟化工有限公司电石厂里热浪蒸腾,郭会鹏戴着沾满石灰粉的安全帽,开始了每天的例行巡检。他弓着腰,在本子上密密麻麻记着流量温度、配比数据。这是他扎根电石生产一线18年里平常的一天。 “电石生产讲究得很,温度差1摄氏度、配比错1%,产品质量和成本都要受影响。”郭会鹏说。 从维修工到车间主任,这些年郭会鹏就守着炉台,盯着原料,像老农侍弄土地般,一点点抠出降本增效的门道。2024年,他获得“天业集团运行管理标兵”,可他说,把原料用到实处,比拿奖还踏实。 郭会鹏是出了名的精打细算,他带着团队给厂里的12台电石炉都建了档案,大到电石炉的清炉周期,小到每克原料的消耗,都详细记录在案。他每天雷打不动盯着电流高低、电极长度这些关键数据,遇上波动就蹲在炉前反复研究。就这么死磕,硬是把电石生产成本降低了0.1%。 维修工们最服他的,是他总能把废旧炉盖、水冷密封套“变废为宝”。每年经他的手翻新的废旧件有50多件,一算账,光这一项就省下公司全年采购费的11%。他常挂在嘴边的就是“省下的就是赚到的”,车间里每个螺丝、每块钢板,他都琢磨过怎么物尽其用。 如何在稳定电石炉生产的同时,有效控制原料成本?郭会鹏提出在电石原料里掺用兰炭、石灰球。质疑声不少,同事们都担心炉况和质量受影响。那段时间,他干脆泡在原料工段,记了上千组数据,一次次调整配比。有天半夜,40号电石炉突然出问题,他立即戴上安全帽跑进车间,带着大家反复调试,最后把石灰球掺比下调1%,稳住了质量,又省下不少成本。现在这套工艺成了厂里的“省钱密码”,一年能省下百万元原料费。 出炉操作手张自涛记得,有次炉温突然波动,郭会鹏直接握住他的手调整烧穿器角度,一边还通过对讲机喊:“功率稳住2.8万兆瓦!” 现在车间文件柜里放着郭会鹏参与编写的操作指导书,里面写的都是实打实的经验,“测质量得蹲稳马步,不然读数不准”“测炭材水分得用秤,用手抓肯定有误差”……这些“土规矩”,都是他在炉台前日复一日操作中总结出来的。 车间里的人都说郭主任有两副“面孔”:算成本时,0.1%的配比偏差都逃不过他的眼睛;生活里,谁的劳保服破了,谁家老人病了,他比自家人还上心。同事有事,他总主动顶班,“大家心里踏实了,活才能干得好。” 这些年,电石厂的火光把郭会鹏的脸烤得黝黑,衣服上永远沾着汗渍和石灰粉。他还是喜欢蹲在出炉口,看着滚烫的电石流出来。“干咱们这行,就得抠细节。”他用衣摆擦擦眼镜,又转身往炉台走去,背影融入跳动的火光中。
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